尿素企業(yè)福星降臨節(jié)能型CO2離心壓縮機(jī)問世
日前來自安慶石化的消息,由西安交通大學(xué)研制的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的大型尿素配套裝置———寬工況節(jié)能型二氧化碳離心壓縮機(jī),迄今已在安慶石化30萬噸/年合成氨裝置運(yùn)行一年多,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到國(guó)外同類設(shè)備領(lǐng)先水平,穩(wěn)定性甚至超越了進(jìn)口壓縮機(jī),解決了長(zhǎng)期困擾我國(guó)化肥行業(yè)尿素裝置能耗大、設(shè)備故障頻發(fā)的難題。 安慶石化化肥部龐副總工程師介紹,二氧化碳離心壓縮機(jī)是尿素生產(chǎn)裝置關(guān)鍵配套設(shè)備。我國(guó)自上世紀(jì)70年代以來先后多次從國(guó)外引進(jìn)尿素裝置,但只能購(gòu)進(jìn)整機(jī),一直無法引進(jìn)壓縮機(jī)核心技術(shù)。這樣既浪費(fèi)外匯,且壓縮機(jī)故障停機(jī)嚴(yán)重,成為長(zhǎng)期困擾我國(guó)化肥企業(yè)發(fā)展的難題。 在這種情況下,安慶石化聯(lián)手西安交大,運(yùn)用國(guó)產(chǎn)化技術(shù)對(duì)尿素裝置二氧化碳?jí)嚎s機(jī)進(jìn)行節(jié)能改造,將機(jī)組原有的低壓缸整體更新,高壓缸內(nèi)缸組件更新。該項(xiàng)改造在國(guó)內(nèi)尚屬首次。研制過程中,安慶石化化肥廠提出壓縮機(jī)出氣量由28800Nm3/h降低到21500Nm3/h以下,并要求不能打開防喘振閥,以降低能耗。歷史上,意大利新比隆公司的壓縮機(jī)出氣量最低能達(dá)到24000Nm3/h,在22000Nm3/h運(yùn)行時(shí)必須打開防喘振閥。 研究人員發(fā)現(xiàn),解決這個(gè)問題的關(guān)鍵是壓縮機(jī)葉輪出口相對(duì)寬度(出口寬度/外徑)。新比隆葉輪出口相對(duì)寬度最低為1%,教科書上的指標(biāo)為2.5%。而課題組的研究突破了這個(gè)世界極限,把葉輪出口相對(duì)寬度降到0.8%,因此稱為“寬工況節(jié)能型二氧化碳離心壓縮機(jī)”。 這項(xiàng)技術(shù)在安慶石化化肥廠投入工業(yè)運(yùn)行,目前已成功解決壓縮機(jī)防喘振閥長(zhǎng)期不能自動(dòng)而保持手動(dòng)常開的難題,還首次在世界上實(shí)現(xiàn)了壓縮機(jī)在低負(fù)荷狀態(tài)下運(yùn)行,高、低壓缸防喘振閥及放空閥全關(guān),節(jié)能效果非常明顯。除達(dá)到降低消耗和開停車損失及節(jié)能10%效果外,與國(guó)外同類型機(jī)器相比,運(yùn)用這項(xiàng)技術(shù)還可節(jié)約設(shè)備一次性投資3147萬元。
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