60萬(wàn)噸/年連續(xù)重整4M50氫增壓機(jī)油封改造
摘要:介紹對(duì)4M50型氫增壓機(jī)油封進(jìn)行改造的方案及效果
蘭州石化公司煉油廠(chǎng)60萬(wàn)噸/年連續(xù)重整K202氫壓機(jī)為四列對(duì)置平衡型往復(fù)式壓縮機(jī),型號(hào)為4M50-186/2.4-8.2-82/7.2-20-BX,由沈陽(yáng)氣體壓縮機(jī)廠(chǎng)制造。該機(jī)組自1999年12月安裝投用以來(lái),由于油封設(shè)計(jì)等缺陷,造成機(jī)組開(kāi)工以來(lái)油封泄漏嚴(yán)重(平均每天泄漏0.2t--0.4t),而且檢修頻繁,此,我們對(duì)油封的結(jié)構(gòu)形式進(jìn)行改造,采用改型骨架油封和T型密封槽結(jié)構(gòu),取得顯著的效果。
一、壓縮機(jī)潤(rùn)滑方式及油封原理
4M50型機(jī)組分別采用兩個(gè)獨(dú)立的系統(tǒng)完成對(duì)機(jī)組的潤(rùn)滑,一個(gè)系統(tǒng)是集中壓力潤(rùn)滑,即由一臺(tái)連續(xù)工作的油泵將潤(rùn)滑油分別注入到座瓦、連桿大、小頭瓦、十字頭銷(xiāo)、十字頭等運(yùn)動(dòng)部件的潤(rùn)滑點(diǎn),再由曲軸箱返回油站;另一個(gè)系統(tǒng)是用壓力較高的注油器來(lái)完成氣缸和填料部位的注油。
該機(jī)組運(yùn)行參數(shù)如下:
轉(zhuǎn)速:300rpm
功率:3200KW
入口壓力:0.26MPa
出口壓力:1.9MPa
流量:19326m2/h
4M50型機(jī)組采用中間接筒將氣缸和曲軸箱連接到一起,接筒與曲軸箱連接側(cè)設(shè)有安裝油封組件的隔板(圖1)
圖1
油封組件由殼體、壓蓋、刮油環(huán)和彈簧組成,每副油封有兩組刮油環(huán)(如圖2所示),
圖2
刮油環(huán)材質(zhì)為ZCuSn10Pb錫青銅,它的作用是將活塞桿上粘附的由曲軸箱側(cè)帶來(lái)的潤(rùn)滑油刮掉,以防止油通過(guò)活塞桿帶入氣缸側(cè),刮油環(huán)刮下來(lái)的油仍流入曲軸箱 。刮油環(huán)通過(guò)中間接筒窗口裝入,通過(guò)拉伸彈簧使刮油環(huán)內(nèi)徑緊貼于活塞桿,這樣就對(duì)活塞桿產(chǎn)生不變的低接觸壓力以利刮油。
二、使用現(xiàn)狀及存在問(wèn)題分析
機(jī)組安裝后調(diào)試過(guò)程中多次發(fā)生油封泄漏問(wèn)題,制造廠(chǎng)技術(shù)服務(wù)人員對(duì)刮油環(huán)接觸面、刮油環(huán)側(cè)間隙等進(jìn)行調(diào)整,都未能從根本上解決漏油問(wèn)題。裝置開(kāi)工以來(lái),三臺(tái)機(jī)組都因油封漏油不能正常運(yùn)行和完好備用,2000年2-11月份,維修人員多次對(duì)油封進(jìn)行處理,檢修后運(yùn)行周期短或不能達(dá)到要求,特別是2000年5月份對(duì)K202/B檢修,先后連續(xù)檢查更換油封11副,試車(chē)7次,于是我們對(duì)該機(jī)組油封的結(jié)構(gòu)及機(jī)組的運(yùn)行狀況作全面分析,認(rèn)為造成油封頻繁泄漏的原因主要有以下幾個(gè)方面:
1.該油封結(jié)構(gòu)上存在不足,油封組件由兩組刮油環(huán)組成,前面沒(méi)有阻流環(huán),這種結(jié)構(gòu)對(duì)于中小型往復(fù)式壓縮機(jī)來(lái)說(shuō)效果較好,但是對(duì)于這種大型壓縮機(jī)來(lái)看密封效果不是太好。該油封組件在設(shè)計(jì)時(shí)考慮支撐環(huán)、活塞環(huán)磨損后活塞桿下沉,油封座底孔與活塞桿配合間隙較大(軸經(jīng)Ф110mm,殼體內(nèi)孔Ф114mm),對(duì)沿軸向流來(lái)的潤(rùn)滑油沒(méi)有阻流作用,同時(shí),設(shè)計(jì)時(shí)考慮十字頭體積較大、行程長(zhǎng),供油量相對(duì)較為充沛 ,這樣使大量的潤(rùn)滑油在十字頭的拍擊下,以一定的壓力流向油封,使油封可靠性降低,造成泄漏。
2.機(jī)組縱向尺寸大,機(jī)組縱向長(zhǎng)11米,由于設(shè)備制造加工精度和安裝現(xiàn)場(chǎng)條件及機(jī)具的制約等原因,很難確保機(jī)組非常良好的裝配精度,加之活塞行程長(zhǎng)(有效行程400mm),機(jī)組運(yùn)行中活塞桿跳動(dòng)較大,影響刮油環(huán)刮油效果。
3.支撐環(huán)磨損嚴(yán)重,機(jī)組活塞環(huán)、支撐環(huán)均采用填充聚四氟乙烯,由于缸體內(nèi)壁表面光潔度及填充聚四氟乙烯本身質(zhì)量問(wèn)題,機(jī)組支撐環(huán)、活塞環(huán)從開(kāi)工以來(lái)使用壽命不足一個(gè)小修周期,由于支撐環(huán)的磨損,造成活塞桿運(yùn)行中跳動(dòng)較大,影響刮油環(huán)刮油效果;
4.配件質(zhì)量不過(guò)關(guān),刮油環(huán)材料為ZcuSn10Pb錫青銅,由廠(chǎng)家按標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng),由于四根活塞桿本身直徑差異及機(jī)組一年多的運(yùn)行,活塞桿直徑相差更大,造成備件在檢修中互換性差,要靠人工進(jìn)行手工研磨,研磨過(guò)程中使用的假軸是按標(biāo)準(zhǔn)尺寸加工,造成刮油環(huán)與活塞桿接觸不好;同時(shí),在檢修中我們也發(fā)現(xiàn),直徑Ф110mm刮油環(huán)由于加工、運(yùn)輸和存放的原因,刮油環(huán)平面度差,影響刮油環(huán)裝配后與活塞桿的接觸;造成泄漏。
三、改造方案和內(nèi)容
查閱許多專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)手冊(cè),從理論上分析,該結(jié)構(gòu)是合理的,也是國(guó)內(nèi)大多數(shù)往復(fù)式壓縮機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)家所采用的一種結(jié)構(gòu),從現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察的情況來(lái)看,該機(jī)組油封泄漏有兩種情況;一是油在活塞桿的帶動(dòng)下飛濺式的泄漏;另一種情況是油沿著油封壓蓋呈細(xì)線(xiàn)狀往外溢流。針對(duì)以上造成油封泄漏原因的分析及現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察情況,我們認(rèn)為要從以下兩個(gè)方面的改進(jìn)。
1.在刮油環(huán)前增加一道阻流環(huán),減輕油封壓力;利用現(xiàn)有的油封組件,在靠曲軸箱側(cè)加阻流環(huán),采用改型的骨架油封,即將彈簧拆去,靠骨架油封唇型部位自身的過(guò)盈形成阻流環(huán)封(唇性部位自由狀態(tài)內(nèi)孔Ф109mm,軸經(jīng)Ф110mm ),將大部分油刮去(圖3)
圖3
我們知道骨架油封在往復(fù)運(yùn)動(dòng)的密封中,在線(xiàn)速度不大于4米/秒的工況下,一般不會(huì)發(fā)生翻邊,而且使用壽命無(wú)明顯差別,所以我們決定采用骨架油封,這樣的結(jié)構(gòu)即使支撐環(huán)、活塞環(huán)磨損,也不會(huì)磨損活塞桿;再對(duì)活塞活塞桿線(xiàn)速度進(jìn)行計(jì)算:
壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速:300rpm 活塞最大行程:400 mm
計(jì)算公式:
2.對(duì)刮油環(huán)壓蓋-1進(jìn)行改造,使溢流狀態(tài)的油能夠流回到曲軸箱。我們?cè)诠斡铜h(huán)壓蓋-2(刮油環(huán)外側(cè))加三道Т型密封槽(圖3),使刮油環(huán)刮油效果不佳時(shí)微漏的油將沿軸向溢留的潤(rùn)滑油通過(guò)Т型槽全部返回曲軸箱,這樣就起到了雙重密封的作用。
四、改造效果
通過(guò)以上對(duì)油封結(jié)構(gòu)的改造,取得了良好的效果,自2000年11月份完成對(duì)K202/A、B、C三臺(tái)油封改造以來(lái),三臺(tái)機(jī)組油封創(chuàng)出連續(xù)運(yùn)行18個(gè)月無(wú)泄漏運(yùn)行的佳績(jī),取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。
五、應(yīng)用與推廣
蘭州石化公司柴油加氫往復(fù)壓縮機(jī)采用PETER.BROTHER 公司4D2+1型機(jī),其油封填料選用賀爾碧格(HOERBIGER)錐形填料函,機(jī)組運(yùn)行一年多后,由于活塞桿、缸套等磨損原因,油封泄漏嚴(yán)重。從國(guó)外購(gòu)置標(biāo)準(zhǔn)配件并請(qǐng)賀爾碧格工程技術(shù)人員指導(dǎo)安裝,運(yùn)行周期短,2002年4月份,我們借鑒4M50油封改造的經(jīng)驗(yàn),對(duì)4D2+1機(jī)組循環(huán)段油封嘗試改造,較為成功,改造后連續(xù)運(yùn)行7個(gè)月,油封無(wú)泄漏。
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