高線精軋機(jī)設(shè)備的密封改造
摘 要: 分析了ASHLOW型高線精軋機(jī)油耗大的原因,介紹了使用磁力機(jī)械油封對(duì)精軋機(jī)設(shè)備進(jìn)行密封改造的實(shí)例和改造后的效果。
關(guān)鍵詞: 高線精軋機(jī) 密封 改造
一、存在問(wèn)題:
我廠現(xiàn)有兩條高速線材生產(chǎn)線,精軋機(jī)均為ASHLOW(阿希洛)型。該型精軋機(jī)具有設(shè)備投資少、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)行穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn),但同時(shí)也存在油耗較高的缺點(diǎn)。投產(chǎn)后兩套精軋機(jī)的月油耗平均在16噸(95桶)以上。漏油點(diǎn)集中在錐箱傳動(dòng)軸調(diào)整端,以及同步齒輪箱的輸入和輸出軸。這幾個(gè)部位原設(shè)計(jì)均為迷宮密封,漏油的主要原因有以下幾點(diǎn):
1.機(jī)械迷宮式密封適用于高轉(zhuǎn)速的工況條件下,當(dāng)設(shè)備停止高速旋轉(zhuǎn)時(shí),這種密封幾乎不起作用。我廠每條線每天都有一小時(shí)的班中檢修時(shí)間,這期間會(huì)造成潤(rùn)滑油泄漏。
2.輥箱油氣泄露后,壓縮空氣進(jìn)入回油管道,使整個(gè)潤(rùn)滑系統(tǒng)回油不暢,錐箱回油不及造成迷宮密封失效。
3.為保證充分的潤(rùn)滑與冷卻效果,我廠對(duì)精軋潤(rùn)滑系統(tǒng)進(jìn)行了改造,提高了供油流量,造成錐箱傳動(dòng)軸調(diào)整端和同步齒輪箱輸入輸出軸回油不及,迷宮密封失效。
為降低生產(chǎn)成本,治理精軋機(jī)漏油,我們對(duì)精軋機(jī)設(shè)備的密封進(jìn)行了改造。
二、改造措施:
為實(shí)現(xiàn)精軋機(jī)設(shè)備在高速運(yùn)行、低速盤(pán)車(chē)和停車(chē)時(shí)都能避免泄漏,我們選用了一種新型的密封裝置——磁力機(jī)械油封。
1.磁力機(jī)械油封的工作原理:磁力機(jī)械油封由靜環(huán)和動(dòng)環(huán)兩部分組成。靜環(huán)材料為高強(qiáng)度磁性不銹鋼合金,安裝于密封座內(nèi);動(dòng)環(huán)安裝于轉(zhuǎn)動(dòng)軸上,其上鑲嵌有磁性材料,并環(huán)嵌由碳和石墨制作的耐磨且潤(rùn)滑良好的密封材料。當(dāng)磁力油封動(dòng)靜環(huán)安裝完畢貼合后,無(wú)論轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng)與否,動(dòng)環(huán)上磁性材料的磁力始終保證動(dòng)靜環(huán)之間是緊密貼合的,從而達(dá)到密封效果。磁力油封的這種工作原理,使其真正實(shí)現(xiàn)了高、低轉(zhuǎn)速和靜止時(shí)的零泄露。此外,這種油封還有使用壽命長(zhǎng),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維護(hù)工作量小等優(yōu)點(diǎn)。
2.改造方案:對(duì)于精軋機(jī)錐箱調(diào)整端,去掉原設(shè)計(jì)的內(nèi)迷宮環(huán)、外迷宮環(huán)和軸承壓蓋等三個(gè)零件,重新設(shè)計(jì)用于安裝磁力油封的隔套和密封座;同步箱的改造方案與錐箱相似。改造前后的結(jié)構(gòu)對(duì)比見(jiàn)圖1和圖2。由圖中可以看出,改造后的設(shè)備結(jié)構(gòu)更加簡(jiǎn)單明了,零部件更易于安裝和制造。
圖1 錐箱密封改造前后的結(jié)構(gòu)對(duì)比
圖2同步箱密封改造前后的結(jié)構(gòu)對(duì)比
3.注意事項(xiàng):使用正確的安裝方法、保證安裝質(zhì)量是磁力油封能夠正常工作的前提,因此安裝磁力油封時(shí)應(yīng)特別注意幾個(gè)問(wèn)題:一是安裝磁力油封動(dòng)環(huán)的隔套內(nèi)圈必須使用O型圈,以保證隔套和轉(zhuǎn)軸之間無(wú)泄漏;二是磁力密封靜環(huán)安裝于密封座內(nèi)時(shí),應(yīng)在靜環(huán)外圈均勻涂抹一層密封膠,以保證靜環(huán)與密封座之間無(wú)泄漏;三是安裝前要在靜環(huán)上與動(dòng)環(huán)貼合的一面均勻涂抹一層紅丹粉,靜環(huán)安裝到位后,用手轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)軸,然后拆開(kāi)密封座觀察靜環(huán)上紅丹粉的摩擦痕跡,確保動(dòng)靜環(huán)之間能夠完全貼合。
三、改進(jìn)效果:
1.精軋機(jī)進(jìn)行了上述改造后,設(shè)備的漏油情況得到了有效遏制,特別是安裝磁力密封的部位,密封效果非常好,表面觀察毫無(wú)油跡,有效地治理了精軋機(jī)冷卻水的油液污染。經(jīng)過(guò)半年多的運(yùn)行,精軋機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,改造后的密封部位基本實(shí)現(xiàn)了零泄漏和零維護(hù)。
2.精軋機(jī)設(shè)備密封改進(jìn)后,我廠降低精軋機(jī)油耗的工作收到了立桿見(jiàn)影的效果,油耗從每月95桶以上降至現(xiàn)在的不足35桶,同比降低63%以上。我廠精軋機(jī)潤(rùn)滑使用進(jìn)口的殼牌T100油膜軸承油,1632元/桶,因油耗降低每月可節(jié)省9.8萬(wàn)元。
四、結(jié)束語(yǔ):
對(duì)精軋機(jī)設(shè)備的密封改造,是我廠針對(duì)英國(guó)ASHLOW公司的原設(shè)計(jì)進(jìn)行的為數(shù)不多的幾項(xiàng)國(guó)產(chǎn)化改造之一,也是收效最大的改造項(xiàng)目。這項(xiàng)改造的成功,有效的降低了油耗,減少了潤(rùn)滑油泄漏對(duì)環(huán)境造成的污染,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,同時(shí)對(duì)其他高線廠的設(shè)備改造也有一定的指導(dǎo)意義。
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