PLC在球面軸承外滾道超精機中的應用
本文提出了利用PLC控制球面軸承外滾道超精機實現(xiàn)自動磨削功能的見解和方法,給出了控制系統(tǒng)方案及軟、硬件結(jié)構(gòu)的設計思想,對于工業(yè)實現(xiàn)相關(guān)機床的改造具有較高的應用與參考價值。
1引言以往深溝球面內(nèi)外套精磨床是采用繼電器進行控制的,控制部分體積龐大,響應時間長,且可靠性不高,經(jīng)常出現(xiàn)故障,磨床磨削工件的功能單一,有的磨床只能進粗磨,有的磨床只能進行精磨。完成一個成品工件加工,先在粗磨磨床進行粗磨,然后再將其送到精磨磨機進行精磨?;谶@種情況,我們采用可編程序控制器對其控制電路進行了技術(shù)改造,將兩臺磨床的功能集中到一臺磨床上實現(xiàn),即粗磨、精磨一次完成。這樣不僅可以減小控制部分體積、增強系統(tǒng)的可靠性,而且提高了系統(tǒng)的利用率,降低了成本,在實際應用中取得了很好的效果,對于工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)相關(guān)機床的改造具有較高的應用與參考價值。2控制系統(tǒng)的設計思想根據(jù)工件加工工藝的要求,控制系統(tǒng)設定了手動、自動、粗磨精磨定時等方案。1.手動/自動轉(zhuǎn)換,當轉(zhuǎn)換開關(guān)旋至手動狀態(tài)時,自動不起作用,系統(tǒng)通過操作面板上不同的手動控制按鈕來完成各道工序;類似的轉(zhuǎn)換開關(guān)旋至自動狀態(tài)時,按下啟動信號,PLC則按預先設計的符合工藝要求的程序運行。
2.粗磨階段:油石的壓力較大,主軸低速運轉(zhuǎn);精磨階段:油石的壓力較小,主軸高速運轉(zhuǎn)。
3.選用8421BCD碼數(shù)據(jù)撥盤對粗磨精磨定時進行控制,工件加工時間可根據(jù)工藝要求選擇不同的磨削時間,這樣無需再設計數(shù)碼輸入顯示電路,有效地節(jié)省了PLC的輸入點,簡化了硬件電路。3控制系統(tǒng)的硬件設計控制系統(tǒng)采用日本三菱公司生產(chǎn)的F1-60MR可編程序控制器,其硬件框圖如圖1由硬件框圖可知,系統(tǒng)可完成如下功能:(1)主軸低高速自動轉(zhuǎn)換。(2)工件架自動進退。(3)油石高低頻振蕩自動轉(zhuǎn)換。(4)粗磨、精磨任意選時。(5)工件充退磁。
4控制系統(tǒng)的軟件設計軟件結(jié)構(gòu)根據(jù)控制要求而設計,主要劃分為四大模塊:即手動模塊,粗磨單循環(huán)模塊,精磨單循環(huán)模塊,循環(huán)啟動(先粗磨后精磨)模塊,由于整個軟件結(jié)構(gòu)的路程圖較多,這里僅給出主程序流程圖見圖2和循環(huán)啟動流程圖見圖3(手動、粗磨單循、精磨單循流程圖從略)。
5結(jié)束語通過對球面軸承外滾道超精機進行PLC控制技術(shù)改造,使得控制電路體積大大減小,消除了由中間繼電器和時間繼電器觸點接觸不良引起的系統(tǒng)故障。提高了生產(chǎn)效率,降低了工人的勞動強度,取得了顯著的經(jīng)濟效益。