130t/h循環(huán)流化床鍋爐改造與分析
摘 要 簡(jiǎn)介了130t/h煤粉爐改為130t/h循環(huán)流床(CFB)鍋爐的情況;對(duì)該鍋爐運(yùn)行中存在的點(diǎn)火過(guò)程結(jié)焦,主蒸汽溫度偏低,飛灰含碳量偏高等問(wèn)題進(jìn)行了分析,并提出了相應(yīng)解決措施,供大家借鑒參考。
焦煤集團(tuán)熱電廠1號(hào)爐是北京巴布科克·威爾科克斯公司生產(chǎn)的B&WB-130/3.82-M型中溫中壓煤粉爐,1991年7月投產(chǎn)。根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及環(huán)保要求,該廠于2000年11月-2001年3月委托北京巴·威公司將1號(hào)爐改造為130t/h
循環(huán)流化床(CFB)鍋爐,改造后的鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)為:額定蒸發(fā)量3.82MPa,過(guò)熱蒸汽壓力450℃,過(guò)熱蒸汽溫度450℃,給水溫度170℃,設(shè)計(jì)燃用煤質(zhì)(無(wú)煙煤/矸石=1/1.4)Qnet,var=12410kJ/kg,Aar=50.79%,校核煤質(zhì)(無(wú)煙煤煤末矸石=3/1)Qnet,var=18740kJ/kg,Aar=33.90%,鍋爐運(yùn)行煤質(zhì)接近于設(shè)計(jì)值。改造并試生產(chǎn)結(jié)束后,存在著主蒸汽溫度偏低,飛灰含碳量偏高等問(wèn)題,焦煤集團(tuán)熱電廠在試驗(yàn)研究的基礎(chǔ)上提出了改進(jìn)措施,實(shí)施后取得了良好的運(yùn)行效果。
一、改造簡(jiǎn)介
1. 鍋爐改造總體上保留了原鍋爐的布置方式,采用自然循環(huán),π型布置,單汽包,前吊后支,平衡通風(fēng),汽包不變,鋼架基本不變,兩級(jí)過(guò)熱器及減溫水系統(tǒng)不變,省煤器增加了一組,空氣預(yù)熱器取消了一級(jí)(原煤粉爐高溫省煤器)。
2. 爐膛出口拉稀管處布置有一級(jí)撞擊式(槽型)分離器。在原爐膛出口與尾部豎井之間依次布置有高溫過(guò)熱器、低溫過(guò)熱器。原轉(zhuǎn)向室拆除,在該處布置兩臺(tái)下排氣旋風(fēng)分離器,其下依次布置有:省煤器上段、中段、下段,空氣預(yù)熱器(原煤粉爐低溫空氣預(yù)熱器),并對(duì)空氣預(yù)熱器進(jìn)行了局部分隔改造,以適應(yīng)一、二次風(fēng)相對(duì)獨(dú)立的需要。
3. 給煤口布置在前水冷壁的下部,布風(fēng)裝置和水冷風(fēng)箱由后水冷壁和兩側(cè)水冷壁組成。
4. 采用兩級(jí)分離及物料循環(huán)系統(tǒng)。一級(jí)分離循環(huán)系統(tǒng)采用撞擊式,布置在爐膛出口處的撞擊式分離器分離下來(lái)的固體物料落入它下面的一個(gè)與爐膛相通的灰斗中,借助自身重力經(jīng)沿爐膛寬度分布的落灰口返回到爐膛,沿爐膛后水冷壁落入爐膛下部進(jìn)行爐內(nèi)循環(huán)。二級(jí)分離循環(huán)系統(tǒng)由下排氣式旋風(fēng)分離器、料斗、回料管、返料閥(簡(jiǎn)易的“L”閥)組成,二級(jí)分離器分離出來(lái)的物料,通過(guò)回料管和返料閥,靠重力在一次風(fēng)(返料風(fēng))輔助下,由布置在后水冷壁下部的回料口返回到爐膛內(nèi),形成外循環(huán)。
5. 點(diǎn)火系統(tǒng)由布置于后水冷壁下部的傾斜向下三支點(diǎn)火燃燒器組成,采用床上點(diǎn)火整床啟動(dòng)技術(shù),點(diǎn)火油槍由人工用火把點(diǎn)燃。
二、改造后鍋爐運(yùn)行中存在的問(wèn)題及分析
鍋爐投運(yùn)以來(lái),主要的問(wèn)題有:點(diǎn)火過(guò)程中結(jié)焦,導(dǎo)致點(diǎn)火失敗;主蒸汽溫度偏低,月平均值僅410℃左右;飛灰含碳量偏高,月平均值高達(dá)36.08%。
1. 點(diǎn)火失敗分析
(1)無(wú)煙煤( Var<6%,Qnet,var<12570kJ/kg)直接點(diǎn)火啟動(dòng)。
①做好啟動(dòng)前的檢查和準(zhǔn)備工作后,在布風(fēng)板上鋪上含碳量3%以下、400mm厚,0-6mm粒徑的爐渣。
②依次啟動(dòng)二臺(tái)引風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)(提供點(diǎn)火助燃風(fēng))、一次風(fēng)機(jī),并投入鍋爐聯(lián)鎖。
③逐漸開(kāi)啟二次風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)擋板,使點(diǎn)火母管風(fēng)速達(dá)10-11m/s;逐漸開(kāi)啟一次風(fēng)機(jī)擋板,使風(fēng)室風(fēng)壓達(dá)6500Pa,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)探測(cè)流化情況進(jìn)行微調(diào),確定點(diǎn)火風(fēng)壓(風(fēng)量);引風(fēng)機(jī)擋板開(kāi)度隨入爐風(fēng)量進(jìn)行調(diào)整,保持爐膛出口負(fù)壓20-50Pa。
④啟動(dòng)油泵,降低一次風(fēng)壓(約400Pa),調(diào)整油壓為2.0MPa,投入2#油槍(中間油槍),檢查著火正常后,將一次風(fēng)壓調(diào)整到點(diǎn)火風(fēng)壓。
⑤待油槍著火約40min后,投入1#、3#油槍,著火后調(diào)整油壓至2.0MPa,此時(shí)由三臺(tái)給煤機(jī)處加入約800kg無(wú)煙煤。
⑥底料溫度升至$((),調(diào)整油壓至2.5Pa(油量最大)。
⑦當(dāng)床溫達(dá)400℃時(shí),底料溫度上升緩慢,爐內(nèi)接近熱平衡,此時(shí)可降低風(fēng)室風(fēng)壓1000-1500Pa,床料厚度約1/2達(dá)沸騰狀態(tài),密相區(qū)出現(xiàn)明顯“氣泡”現(xiàn)象,用鐵鉤探測(cè),下部底料約1/2未沸騰起來(lái),鐵鉤靠重力不能自然沉降到風(fēng)帽頂端。此時(shí)床溫上升很快,約20min可達(dá)550-600℃。
⑧當(dāng)床溫上升至550℃左右時(shí),可開(kāi)啟三臺(tái)給煤機(jī)投無(wú)煙煤(為正常運(yùn)行時(shí)給煤量1/3),2min后若床溫上升較快,氧量下降明顯,可緩慢增大風(fēng)量,使底料良好流化;若床溫未升,氧量未降,可停止給煤,待床溫回升時(shí),可增大風(fēng)量,并連續(xù)少量給煤。
⑨待床溫上升至800℃以上并有繼續(xù)上升趨勢(shì)時(shí),切斷油槍,由煤維持燃燒,點(diǎn)火啟動(dòng)完成。
(2)煙煤作引燃煤的點(diǎn)火啟動(dòng)
前4個(gè)步驟與無(wú)煙煤直接點(diǎn)火啟動(dòng)中的①-④相同。接著,當(dāng)?shù)琢蠝囟壬仙?00℃時(shí),可由人工在三臺(tái)給煤機(jī)落煤口添加煙煤。待底料預(yù)熱到400-500℃ 時(shí),可緩慢增大風(fēng)量使床層達(dá)到穩(wěn)定流化狀態(tài),確保底料溫度平穩(wěn)上升。當(dāng)床溫上升到550℃以后,操作與無(wú)煙煤點(diǎn)火啟動(dòng)中的⑧-⑨相同。
(3)解決措施
①無(wú)煙煤直接點(diǎn)火過(guò)程中,投油量最大,爐內(nèi)接近熱平衡時(shí),降低點(diǎn)火風(fēng)壓是很關(guān)鍵的步驟,處理不好很易產(chǎn)生低溫結(jié)焦。多次的啟動(dòng)實(shí)踐證明:維持約20min左右時(shí)間的底料局部流化,溫度回升后,迅速加煤提風(fēng),脫離結(jié)焦“危險(xiǎn)區(qū)”,不僅能成功點(diǎn)火,而且還有節(jié)約啟動(dòng)時(shí)間、省油的功效。
②當(dāng)床溫達(dá)300℃,就地由人工加煙煤時(shí),一定要和司爐作好聯(lián)系,由司爐統(tǒng)一指揮,否則加煙煤速率過(guò)高或過(guò)低必導(dǎo)致鍋爐結(jié)焦或底料降溫,不能保證安全和經(jīng)濟(jì)啟動(dòng)。
③實(shí)踐證明,按以上程序啟動(dòng)鍋爐時(shí),鍋爐均一次點(diǎn)火成功,點(diǎn)火歷時(shí)1.5-2h,耗油約3.5t,實(shí)現(xiàn)了鍋爐安全經(jīng)濟(jì)啟動(dòng)。
2. 主蒸汽溫度偏低與飛灰含碳量偏高分析
(1)燃燒份額的影響
鍋爐運(yùn)行中,由于燃煤粒比度不合理,必將影響到稀相區(qū)燃燒份額、物料濃度梯度、飛灰循環(huán)倍率、傳熱系數(shù)等,這些都對(duì)過(guò)熱蒸汽溫度有影響。本鍋爐設(shè)計(jì)燃煤粒徑0-8mm,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)篩分試驗(yàn),實(shí)際燃煤顆粒大于10mm占13%,且細(xì)顆粒所占份額遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值,造成稀相區(qū)燃燒份額過(guò)少,爐膛出口溫度650℃左右,比設(shè)計(jì)值低200℃以上,造成過(guò)熱器吸熱過(guò)少,主蒸汽溫度偏低。
(2)稀相區(qū)物料濃度的影響
鍋爐運(yùn)行中在保證爐膛出口過(guò)量空氣系數(shù)滿足設(shè)計(jì)要求前提下,若稀相區(qū)物料濃度偏離設(shè)計(jì)值,必將影響到過(guò)熱器受熱面的傳熱系數(shù),使主蒸汽溫度偏離設(shè)計(jì)值。本鍋爐現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試發(fā)現(xiàn),一級(jí)回料口經(jīng)常堵塞;二級(jí)返料閥(L閥)因立管料腿高度不足密封差,造成爐內(nèi)煙氣反竄進(jìn)入分離器;二級(jí)分離器因受原煤粉爐空間結(jié)構(gòu)限制與其前受熱面(低過(guò))間距過(guò)小,使得其進(jìn)口的漸縮加速段長(zhǎng)度不足而導(dǎo)致分離效率低(通過(guò)反料閥前放灰管放灰試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)循環(huán)灰過(guò)少)。以上諸因素造成大量物料不能送入爐內(nèi)循環(huán)燃燒,而隨煙氣排走,使得稀相區(qū)物料濃度低,燃燒份額少,飛灰可燃物偏高;爐膛出口煙溫偏低,造成過(guò)熱器吸熱過(guò)少,主蒸汽溫度偏低。
(3)煤中粒度分布的影響
鍋爐運(yùn)行時(shí)若煤中細(xì)粉末較多,且燃燒時(shí)自爆性也好,煙氣中顆粒小于或等于分離器臨界切割粒徑份額過(guò)多,細(xì)小顆粒通過(guò)旋風(fēng)分離器時(shí)不能被有效捕集送入爐內(nèi)進(jìn)行循環(huán)流化燃燒而隨煙氣排走,造成飛灰含碳量偏高。
(4)解決措施閥
①完善入爐煤破碎及篩選系統(tǒng),使入爐煤粒徑分布接近設(shè)計(jì)值,可使主蒸汽溫度提高至420℃左右。②對(duì)一級(jí)回料增加定期吹送裝置,二級(jí)分離器內(nèi)增加百葉窗擋扳,并將“L”型返料閥改為密封及自平衡型較好的“U”型閥,可使主蒸汽溫度達(dá)設(shè)計(jì)要求,并使飛灰可燃物下降至8.05%(改造后平均值)。
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