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HD-2016數(shù)控加工中心典型故障分析

http://mamafrist.com 2015年09月19日        

   HD-2016是瑞士LIECHTI公司生產(chǎn)的大型五坐標(biāo)六軸聯(lián)動、全閉環(huán)控制的加工中心,配置SIEMENS 840D系統(tǒng),主要從事汽輪機多種級別葉片內(nèi)背弧形面的加工。 
       1.故障分析 
       在加工(D600B)5級動葉和(D135A)3級導(dǎo)葉的過程中,有葉片出汽邊薄,進汽邊厚的現(xiàn)象。操作人員描述了故障現(xiàn)象:同時加工6塊葉片,出現(xiàn)故障的葉片在B軸的4號、6號轉(zhuǎn)軸上,而1、2、3、5號轉(zhuǎn)軸上的葉片加工正常。維修人員認為,B軸通過5個彈性聯(lián)軸器傳遞6根轉(zhuǎn)軸,由同一交流伺服電機驅(qū)動,可排除工件坐標(biāo)G54的設(shè)定有誤、刀具補償設(shè)定錯誤以及B軸零點參數(shù)設(shè)定錯誤的可能。初步確認,故障發(fā)生在B軸4號、6號轉(zhuǎn)軸上,系機械故障。機械維修人員用杠桿人為地轉(zhuǎn)動4號、6號轉(zhuǎn)軸,發(fā)現(xiàn)蝸輪有2°-4°的擺動間隙,說明故障的根源在4號、6號蝸輪蝸桿傳動機構(gòu)上。 
       2.故障處理 
       (1)將X軸工作臺移向最右端,方便維修。 
       (2)拆下B軸防護板,取下6個對刀小氣缸。關(guān)閉NC驅(qū)動和氣源,確保維修安全。 
       (3)取下B軸4號、6號轉(zhuǎn)軸。發(fā)現(xiàn)由于螺桿端蓋上的鎖緊螺釘出現(xiàn)了松動,使蝸輪和蝸桿傳動間隙增大,造成葉片加工過程中,程序指令的旋轉(zhuǎn)角度與實際旋轉(zhuǎn)軌跡產(chǎn)生誤差,最終造成葉片加工異常。拆出蝸桿進行清洗,發(fā)現(xiàn)組合軸承NKX30中的推力軸承損壞,這是負載過大造成的。由于生產(chǎn)任務(wù)緊,進口備件周期長等因素,決定用國產(chǎn)51106(8106)推力球軸承和NA4905(4624905)滾針軸承替代。 
       3.裝配后的檢測 
       裝配后需進行3項重要的檢測:①測量蝸輪的齒側(cè)間隙,用百分表測量≤0.01mm。②測量蝸桿軸向竄動,實測≤0.Olmm。③用手轉(zhuǎn)動蝸桿軸正反方向各一周,轉(zhuǎn)動靈活,無過緊、過松、卡塞現(xiàn)象。 
       4.用16N•m的預(yù)緊力鎖緊1一6號轉(zhuǎn)軸的彈性聯(lián)軸器。 
       5.打開NC驅(qū)動和氣源,消除報警信息。 
       6.用Φ25mm x 600mm長的標(biāo)準(zhǔn)量棒檢測B軸4號、6號轉(zhuǎn)軸與尾座頂針的同軸度和Y軸與測量棒的平行度,兩項誤差≤0.02/600mm。旋轉(zhuǎn)B軸,測量4號、6號轉(zhuǎn)軸端面跳動和徑向跳動≤O.OO5mm。 
       7.將A軸回零,測量棒分別裝在4號、6號軸上,開動Z向(升降)測量主軸對B軸的垂直度誤差和A軸的零點偏置,記錄下數(shù)值。 
       8.分別測量B軸對1一6號夾具平面的誤差應(yīng)≤0.Olmm,這項測量對B軸的安裝調(diào)試很重要。將B軸回零,再測量一次,記錄誤差,并注意誤差的正負方向。 
       9.將B軸回零的零點偏置,進行參數(shù)修改。重復(fù)第7、8、9步達到要求為止。 
       10.建議:根據(jù)HD一2016故障發(fā)生的部位及使用壽命,為確保葉片加工精度。B軸蝸桿組合軸承NKX30,累計工作21640h左右需更換。X軸傳動軸承在重載條件下工作,其組合軸承ZARN55115TN,累計工作24920h左右需更換。

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