電解鋁排煙風(fēng)機(jī)異常振動的分析及排除
摘 要:本文針對電解鋁排煙風(fēng)機(jī)異常振動的原因進(jìn)行了分析、找出故障的原因和部位,指導(dǎo)檢修決策,保證了排煙風(fēng)機(jī)的正常運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:風(fēng)機(jī);異常振動;頻譜分析;頻譜圖;
排煙風(fēng)機(jī)是電解鋁生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵設(shè)備,電解鋁生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的大量含氟、一氧化碳、二氧化硫、灰塵等有毒有害氣體通過排煙風(fēng)機(jī)產(chǎn)生負(fù)壓,經(jīng)過凈化處理后排入大氣。我公司4#排煙風(fēng)機(jī)因振動劇烈,曾多次發(fā)生聯(lián)軸器端軸承座基礎(chǔ)破壞性振裂,軸承保持架散架,滾動體脫位、軸承底座開裂、地腳螺栓松動、軸承損壞等故障。本文就4#排煙風(fēng)機(jī)異常振動的原因進(jìn)行分析并提出相應(yīng)對策,對處理同類設(shè)備故障有一定的參考價(jià)值。
一、機(jī)組示意圖及參數(shù)
圖一 排煙風(fēng)機(jī)測點(diǎn)示意圖
機(jī)組和測點(diǎn)示圖如圖一所示。電動機(jī)型號:Y500-6 功率:450kw 轉(zhuǎn)速:992r/min 風(fēng)機(jī)型號:Y4-73№.20左/右 軸承為:3632調(diào)心滾子軸承,電動機(jī)通過彈性柱銷聯(lián)軸器與風(fēng)機(jī)聯(lián)接。
二、振動測試
測點(diǎn)振動數(shù)據(jù)見表1.
表1 測點(diǎn)振動值 標(biāo)準(zhǔn)≤11.2mm/s
三、故障分析
2003年10月14日,我公司電解4#排煙風(fēng)機(jī)輸入端1測點(diǎn)軸承發(fā)生異常振動,水平方向振動幅值達(dá)8.75 mm/s,軸向振動幅值達(dá)9.66 mm/s,明顯高于其它測點(diǎn),較前幾個(gè)明顯增大(見表1)。為了檢查軸承是否存在早期疲勞損壞,我們采集了500-3000Hz頻譜圖,從圖上看沒出現(xiàn)明顯峰值群,表明軸承沒有存在早期疲勞損壞,軸承沒有問題;檢查地腳螺栓也不見松動,軸承振動聲音未見異常。
為了準(zhǔn)確找出機(jī)組產(chǎn)生異常振動的原因和部位,我們采集了機(jī)組1測點(diǎn)的振動頻譜。軸向的頻譜圖,如圖二a所示,出現(xiàn)了大量的高次諧波,可以看到明顯的1~9倍頻,與機(jī)械松動的特征符合。于是初步認(rèn)為,異常振動的原因是機(jī)械松動所致。于是停機(jī)對軸承進(jìn)行檢修,經(jīng)檢查沒發(fā)現(xiàn)其它問題,只發(fā)現(xiàn)軸承游隙稍微有點(diǎn)偏大,但還是在正常范圍內(nèi),遂將其進(jìn)行調(diào)整為16道,壓緊力為9道。10月28日,重新啟動風(fēng)機(jī),測得1測點(diǎn)水平方向振動值為4.09mm/s,軸向振動值為4.40mm/s,振動值有所降低,頻譜圖如圖二b所示。從圖上看松動的特征還是存在,只是振動幅值有所降低。兩星期后,即11月12日又發(fā)現(xiàn)軸向振動值又達(dá)到8.13mm/s,從頻譜圖圖二c上可以明顯看到2倍頻比1倍頻明顯要大,檢修人員認(rèn)為可能是不對中引起,于是,停機(jī)調(diào)整對中,緊力減為4道,11月24日啟動風(fēng)機(jī)測得振動值如表1 所示,水平方向?yàn)?.68mm/s,軸向?yàn)?.63mm/s,比調(diào)整前還大,測得頻譜圖如圖二d所示,機(jī)械松動的特征明顯。于是檢修人員又對前后軸承間隙進(jìn)行檢查 ,前端軸向加5道墊片,緊力5道,11月28日啟動風(fēng)機(jī),測得水平方向振動值為9.34mm/s軸向?yàn)?.45mm/s,振動不但沒有降下來反而更高,頻譜圖如圖二e所示,于是又撤掉緊力和墊片,重新找對中,12月8日,啟動風(fēng)機(jī),振動值還是沒有降下來,水平方向仍然為8.23mm/s,軸向仍為8.52mm/s,頻譜圖如圖二f所示。
導(dǎo)致風(fēng)機(jī)異常振動的根本原因還是沒有找到,從頻譜圖上,機(jī)械松動的特征很明顯,4倍頻處有明顯的峰值,說明軸承本身都存在松動,但導(dǎo)致松動的原因是什么呢?
為了搞清楚產(chǎn)生異常振動的原因和部位,我們對這段時(shí)間所采集的水平方向頻譜圖進(jìn)行分析。如下表2所示。
從表2和2003年10月14日至12月8日這段時(shí)間水平方向基頻處能量分布及頻譜圖圖三b至g著手分析,可以看出,基頻處的能量最大,峰值最高,尤其是10月14日、11月12日,基頻占總振動幅值的比率已達(dá)80%以上,風(fēng)機(jī)異常振動的根本原因應(yīng)該是風(fēng)機(jī)葉輪不平衡造成的,葉輪局部磨損、脫落、碎塊飛出等是造成葉輪不平衡的根源。不平衡導(dǎo)致了機(jī)械松動、不對中等問題。該風(fēng)機(jī)1994年9月1日投入使用,到目前已運(yùn)行9年多了,從未對風(fēng)機(jī)進(jìn)行解體檢查。于是我們決定電解4#排煙風(fēng)機(jī)進(jìn)行解體檢修,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)4#風(fēng)機(jī)葉輪葉片有裂紋、有5處脫焊,葉片長期受到氧化鋁粉的沖刷,已明顯磨損,有2處已磨穿;軸承沒有疲勞損壞,徑向游隙為16道,屬正常范圍內(nèi)。更換風(fēng)機(jī)葉輪后,2004年元15日,重新啟動風(fēng)機(jī)試車,測得振動值如表1所示,振動正常,振動值已降為2.6mm/s,基頻已消失如圖三h 所示。
四、結(jié)束語
1、排煙風(fēng)機(jī)的機(jī)械故障與其振動頻譜特征沒不存在簡單的一一對應(yīng)關(guān)系,一種故障可能對多種頻譜,應(yīng)從設(shè)備各部位的運(yùn)行狀態(tài)及設(shè)備的運(yùn)行歷史情況來綜合分析,才能精確地診斷出設(shè)備故障的原因和部。
2、當(dāng)風(fēng)振動異常時(shí),必須找出振動的直原因,并采取針對性的檢修措施。
3、對排煙風(fēng)機(jī)進(jìn)行狀監(jiān)測,可以及時(shí)掌握設(shè)備的技術(shù)狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障隱患,指導(dǎo)維修決策,同時(shí)將設(shè)備檢修對生產(chǎn)所造成的影響控制在最低范圍內(nèi),其所產(chǎn)生的直接和間接經(jīng)濟(jì)效益是顯而易見的。
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