ZL100型裝載機(jī)液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)故障診斷與排除
一臺ZL100型裝載機(jī)發(fā)動機(jī)低速時轉(zhuǎn)向反應(yīng)緩慢,特別是急轉(zhuǎn)彎時更明顯,當(dāng)加大發(fā)動機(jī) 油門、提高轉(zhuǎn)速時,上述現(xiàn)象消失。
詢問操作手,了解近期除了日常保養(yǎng),液壓系統(tǒng)沒做調(diào) 整維修?,F(xiàn)場觀察,沒發(fā)現(xiàn)機(jī)械鉸接部位有變形、松曠、裂紋現(xiàn) 象,轉(zhuǎn)向器、轉(zhuǎn)向泵、轉(zhuǎn)向缸等也沒有漏油現(xiàn)象。打開油箱檢 查液壓油,液位正常,油質(zhì)良好。試車也沒聽到泵的吸空噪 聲及異響。
在沒有詳細(xì)分析之前對液壓系統(tǒng)元件盲目拆卸、調(diào)整是決不 允許的。我們采用邏輯分析故障診斷法,首先在弄清液壓系統(tǒng)的 傳動原理、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、各元件在系統(tǒng)中的作用、系統(tǒng)中的有關(guān)參 數(shù)及實(shí)際液壓系統(tǒng)布置情況的基礎(chǔ)上,結(jié)合故障特點(diǎn),用推理的 方法合乎邏輯地分析、判斷,有目的、有方向的縮小可疑范圍, 排除可能的故障原因,確定故障區(qū)域,直至某個元件,最后加以排除。
找來液壓系統(tǒng)原理圖進(jìn)行分析(見圖1)。依據(jù)液壓傳動的工作 原理,負(fù)載的大小決定了系統(tǒng)的壓力,負(fù)載的運(yùn)動速度僅與流量 有關(guān)而與壓力無關(guān)。液壓轉(zhuǎn)向沉重,是由于壓力不足,而轉(zhuǎn)向慢 是由于流量不夠。
根據(jù)經(jīng)驗(yàn),液壓系統(tǒng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)向沉重,多數(shù)是由于溢流閥 調(diào)定壓力低或轉(zhuǎn)向泵、轉(zhuǎn)向器、轉(zhuǎn)向缸等內(nèi)漏引起。由于內(nèi)漏 使壓力達(dá)不到額定值或壓力建立遲緩,由于內(nèi)漏使流量減小, 表現(xiàn)為空負(fù)載或輕負(fù)載時轉(zhuǎn)向輕,重負(fù)載時沉重,或慢轉(zhuǎn)時 輕、快轉(zhuǎn)時沉。而此時的故障現(xiàn)象與以往不同。我們在工作缸 的兩接頭處分別接一壓力表,重新試車。在輕重不同負(fù)載下, 發(fā)動機(jī)低速與高速時快打比慢打方向壓力表值略高一點(diǎn)。由 此作出判斷,故障的主要原因是由于發(fā)動機(jī)低速時流量小引起 的。我們拆卸流量轉(zhuǎn)換閥組,發(fā)現(xiàn)閥芯密封性能下降、彈簧彈力不夠。
流量轉(zhuǎn)換閥(見圖2)的作用是,發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速低時由于轉(zhuǎn)向 泵和輔助泵流量小,流經(jīng)固定節(jié)流孔產(chǎn)生的壓差小,不足以 使閥克服彈簧力而移動,閥芯位于左端,輔助泵和轉(zhuǎn)向泵的 油全部流入轉(zhuǎn)向油路;發(fā)動機(jī)中速時通過兩節(jié)孔流量增加, 壓差增大,使閥芯克服彈簧力略向右移,輔助泵的油液分為 兩部分流入轉(zhuǎn)向和工作裝置;發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速繼續(xù)增高,節(jié)流孔 壓差進(jìn)一步增大,使閥芯在右端極限位置,隔斷輔助泵流向 轉(zhuǎn)向油路,輔助泵全部流入工作油路。彈簧變軟,使發(fā)動機(jī)低 速時輔助泵只向工作油路供油,從而使轉(zhuǎn)向油路流量小,轉(zhuǎn)向 反應(yīng)遲緩。
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