汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)故障處理
摘 要:介紹消除汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)超標(biāo)故障的處理過(guò)程,分析振動(dòng)產(chǎn)生的主要原因,判斷造成振動(dòng)超標(biāo)的部位,采取相應(yīng)措施使振動(dòng)降低到允許的范圍內(nèi),同時(shí)對(duì)機(jī)組的缺陷進(jìn)行分析,提出優(yōu)化建議。
關(guān)鍵詞:汽輪發(fā)電機(jī)組 振動(dòng) 超標(biāo) 處理
南化公司動(dòng)力廠磷肥區(qū)1#汽輪發(fā)電機(jī)組是已運(yùn)轉(zhuǎn)近20多年的老機(jī)組,采用前蘇聯(lián)技術(shù)制造,為N6一35型單缸、軸流凝汽式,轉(zhuǎn)速30OOr/min。近年來(lái)振動(dòng)超標(biāo)一直是影響機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行的難題。2001年12月機(jī)組振動(dòng)值達(dá)到11Oμm左右,嚴(yán)重超標(biāo)(水電部1990年標(biāo)準(zhǔn)≤50μm為合格),被迫停止運(yùn)行。經(jīng)過(guò)技術(shù)人員約5個(gè)月的努力,終于在2002年5月消除振動(dòng)故障并正常投運(yùn)。修復(fù)后的機(jī)組振動(dòng)值降到30μm左右,達(dá)到“良好”水平。現(xiàn)對(duì)振動(dòng)故障處理過(guò)程介紹如下。
1. 第一階段
經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)機(jī)組在50Hz(工頻)時(shí),3#瓦振動(dòng)最大。通過(guò)對(duì)振動(dòng)頻率的分析,初步判斷是由于轉(zhuǎn)子不平衡引起的,其主要原因是轉(zhuǎn)子不對(duì)中。在機(jī)組日常維修的基礎(chǔ)上,側(cè)重以下幾個(gè)方面的處理。
(1)認(rèn)真檢查軸頸在軸瓦內(nèi)、軸瓦在凹窩內(nèi)座的接觸情況并加以調(diào)整,以保證轉(zhuǎn)子在軸瓦內(nèi)不至于左右擺動(dòng)。另外在測(cè)量前,連續(xù)盤(pán)動(dòng)轉(zhuǎn)子數(shù)圈,確保軸瓦壓緊。
(2)拆下3#、4#瓦油擋及發(fā)電機(jī)兩端蓋,排除轉(zhuǎn)子被電機(jī)端蓋相碰引發(fā)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)的可能。
(3)在上汽缸閉合前進(jìn)行轉(zhuǎn)子找正,在汽缸閉合后再進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)測(cè),確保對(duì)中數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。
(4)對(duì)中時(shí),考慮與運(yùn)行狀態(tài)的熱變形相適應(yīng),預(yù)留兩轉(zhuǎn)子靠背輪間隙有上張口,并且使發(fā)電機(jī)軸線略高于汽輪機(jī)。
(5)根據(jù)振幅值時(shí)高時(shí)低、當(dāng)運(yùn)行方式改變時(shí)振動(dòng)發(fā)生變化、振動(dòng)時(shí)機(jī)組發(fā)出很不正常響聲等振動(dòng)特征,將透平油全部更換。
經(jīng)過(guò)以上處理,試車(chē)時(shí)發(fā)現(xiàn),機(jī)組振動(dòng)沒(méi)有明顯好轉(zhuǎn),3#瓦的振幅有時(shí)下降但仍在65μm左右,而且能明顯聽(tīng)到2# 、3#瓦內(nèi)有輕微“咚、咚”的異常響聲,2#、3#瓦修前和修后的振幅對(duì)比見(jiàn)表1。
表1 一階段2#、3#瓦修前和修后振幅對(duì)比 μm
從表1看出,修后數(shù)值略有下降,但仍未達(dá)標(biāo),說(shuō)明效果不佳。
2. 第二階段
針對(duì)以上情況,經(jīng)過(guò)分析研究后認(rèn)為:2# 、3#瓦內(nèi)的異常響聲是接觸不實(shí)引起軸承的振動(dòng),從而導(dǎo)致機(jī)組振動(dòng)過(guò)大,為此,又采取如下措施。
(1)對(duì)2# 、3#瓦進(jìn)行檢查、復(fù)測(cè),并針對(duì)3#球形瓦球面年來(lái)的手工修刮及凹球面變形,接觸面很差的情況,決定將球面軸承及凹球面用專(zhuān)用機(jī)床重新研磨。
(2)將瓦枕的調(diào)節(jié)墊片由7片減至3片。
采取上述措施后,機(jī)組軸承內(nèi)部異常響聲減弱,2#、3#瓦的振幅再下降(表2),但仍未達(dá)標(biāo)。
表2 二階段2#、3#瓦修修后振幅對(duì)比 μm
3.第三階段
再次檢查發(fā)現(xiàn),機(jī)組聯(lián)軸器的齒輪間隙已超標(biāo),達(dá)到lmm(規(guī)定值為0.2一0.4mm),齒面凹凸不平,分析認(rèn)標(biāo)是引起振動(dòng)的一個(gè)重要原因,進(jìn)一步采取以下處理方法。
(1)更換聯(lián)軸器,并采用單機(jī)試驗(yàn)方法確定振源。試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)振幅為1.6μm,狀態(tài)很好,判斷振源應(yīng)為發(fā)電機(jī)。
(2)調(diào)整發(fā)電機(jī)左右氣隙的偏差。發(fā)電機(jī)周向氣隙已嚴(yán)重超標(biāo),偏差達(dá)到30%左右(標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為≤5%),且20多年從未調(diào)整過(guò)。調(diào)整后的氣隙偏差≤3%,減少電磁力對(duì)振動(dòng)的影響
(3)修刮后的油囊,改變瓦的支撐狀態(tài),進(jìn)一步提高瓦的穩(wěn)定性。
通過(guò)以上的修理,機(jī)組的振幅降到30μm,效果是10年來(lái)的最好水平,見(jiàn)圖1(空載)、圖2(帶負(fù)荷)。
4.優(yōu)化建議
(1)增設(shè)電動(dòng)盤(pán)車(chē)設(shè)施。機(jī)組停運(yùn)時(shí)盤(pán)車(chē)是非常重要的維護(hù)手段。停車(chē)后由于上下缸溫差較大,盤(pán)車(chē)不當(dāng),使轉(zhuǎn)子產(chǎn)生較大彎曲。輕者機(jī)組振動(dòng)超標(biāo)導(dǎo)致無(wú)法正常安全運(yùn)行,重者外殼磨損轉(zhuǎn)子,損壞設(shè)備。(2#機(jī)組即采用了盤(pán)車(chē)裝置既可靠又省力,短期停車(chē)可達(dá)到連續(xù)盤(pán)車(chē)的效果。)
(2)將半撓性聯(lián)軸器改為剛性聯(lián)軸器。現(xiàn)1#機(jī)組的聯(lián)軸器運(yùn)行20年來(lái)已更換過(guò)4次,本次的更換費(fèi)用為7.3萬(wàn)元,而2#機(jī)組為剛性聯(lián)軸器,運(yùn)行14年來(lái)從未出現(xiàn)問(wèn)題。
(3)增設(shè)振幅監(jiān)控儀表?,F(xiàn)在機(jī)組振動(dòng)是人工測(cè)量,及時(shí)性和準(zhǔn)確性差,若振幅突然上升,沒(méi)有聯(lián)鎖報(bào)警易損壞機(jī)組,增設(shè)監(jiān)控儀表后,可在振幅達(dá)50μm時(shí)報(bào)警,便于及時(shí)采取控制措施。
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