軋機(jī)標(biāo)定輥印的成因及解決辦法
一、問(wèn)題的提出
西南鋁業(yè)集團(tuán)公司2號(hào)1850軋機(jī)的電控系統(tǒng)(包括厚度控制系統(tǒng)在內(nèi))全部由ABB公司提供,無(wú)論硬件還是軟件都是相當(dāng)成熟的。但是,隨著客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求越來(lái)越高,近年來(lái)產(chǎn)品表面質(zhì)量異議率不斷升高。在對(duì)產(chǎn)品表面質(zhì)量異議的研究中發(fā)現(xiàn),有相當(dāng)部分可以歸結(jié)為軋輥的標(biāo)定輥印。
這種軋輥標(biāo)定時(shí),在工作輥表面180°對(duì)應(yīng)方向上產(chǎn)生的兩條間斷或連續(xù)性的輥印,嚴(yán)重影響PS板、瓶蓋料、8011、涂層板基等高表面要求產(chǎn)品的生產(chǎn)。軋機(jī)換輥頻繁,降低生產(chǎn)效率,經(jīng)常造成軋機(jī)待輥現(xiàn)象。
二、標(biāo)定過(guò)程分析
現(xiàn)代軋機(jī)的厚度控制系統(tǒng),大多采用的是電液伺服系統(tǒng)。為了測(cè)量出高精度的輥縫和液壓缸位置,測(cè)量系統(tǒng)大多數(shù)采用的是數(shù)字式增量測(cè)量?jī)x。只要軋機(jī)機(jī)架條件發(fā)生了變化(特別是換輥或重新調(diào)整軋線后),都會(huì)導(dǎo)致測(cè)量系統(tǒng)零點(diǎn)發(fā)生漂移。因此,高效率的自動(dòng)標(biāo)定系統(tǒng),對(duì)于現(xiàn)代軋機(jī)來(lái)說(shuō)是必不可少的。軋機(jī)輥系見(jiàn)圖1。
圖1 軋機(jī)輥系示意圖
在對(duì)軋機(jī)自動(dòng)標(biāo)定程序進(jìn)行深入分析后,得到了自動(dòng)標(biāo)定執(zhí)行的順序流程圖(圖2)?;趯?duì)標(biāo)定過(guò)程的分析,得出這樣的結(jié)論:標(biāo)定輥印的形成肯定是由于接觸和力的作用造成的,而且多是在靜止?fàn)顟B(tài)下的受力造成的。
三、試驗(yàn)及結(jié)果
在排除了軋制力檢測(cè)不準(zhǔn),導(dǎo)致標(biāo)定壓力過(guò)大的因素后,決定通過(guò)修改標(biāo)定程序,使整個(gè)標(biāo)定程序分解執(zhí)行(因?yàn)檎麄€(gè)標(biāo)定過(guò)程的時(shí)間很短),然后抽輥觀察輥印究竟形成在哪個(gè)環(huán)節(jié)。通過(guò)多次試驗(yàn),并在試驗(yàn)過(guò)程中中斷標(biāo)定執(zhí)行后立即檢測(cè)軋輥表面質(zhì)量,排除了壓下過(guò)程中,支撐輥和工作輥接觸瞬間和工作輥和工作輥接觸瞬間的兩個(gè)標(biāo)定過(guò)程中最有可能產(chǎn)生輥印的時(shí)刻。最終發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的輥印,出現(xiàn)在輥縫打開(kāi)環(huán)節(jié)的頻次最高。但究竟是哪一個(gè)執(zhí)行動(dòng)作導(dǎo)致產(chǎn)生輥印,仍然不清楚。從圖2來(lái)看,打開(kāi)輥縫時(shí),程序執(zhí)行的動(dòng)作主要有4個(gè),于是把疑點(diǎn)主要放在了兩個(gè)動(dòng)作上,一是工作輥彎輥從0切換到100%的過(guò)程中,二是主傳動(dòng)停止轉(zhuǎn)動(dòng),但輥系間如有較大壓力存在時(shí),可能導(dǎo)致輥印的產(chǎn)生。
無(wú)論怎樣,確定主傳動(dòng)在輥縫打開(kāi)過(guò)程中是在哪一時(shí)刻停止,顯得非常重要。只要主傳動(dòng)還在轉(zhuǎn)動(dòng),那么產(chǎn)生的輥印就不止一條。通過(guò)再次認(rèn)真分析標(biāo)定過(guò)程第4步所執(zhí)行動(dòng)作的時(shí)序,發(fā)現(xiàn)打開(kāi)輥縫和停止軋輥轉(zhuǎn)動(dòng)命令的發(fā)出幾乎是同時(shí)的。因此,完全有理由相信,輥縫未完全打開(kāi)時(shí),傳動(dòng)就有可能停止。從而,工作輥因承受靜壓力而產(chǎn)生所謂的標(biāo)定輥印。
基于上述分析,決定對(duì)原有標(biāo)定程序進(jìn)行修改。在傳動(dòng)停止命令前插入軋制力為零這一條件。經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn)表明,這樣的修改,徹底杜絕了影響產(chǎn)品質(zhì)量的標(biāo)定輥印。
圖2 自動(dòng)標(biāo)定順序
四、效果
消除標(biāo)定輥印后,有效提高了生產(chǎn)效率。全年少換輥約100-200次,可減少成本約10-20萬(wàn)元。產(chǎn)品質(zhì)量提高,增加了生產(chǎn)的連續(xù)性,軋輥的使用壽命延長(zhǎng)。
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