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JK133—2高壓電機綜合故障的分析與處理

http://mamafrist.com 2015年09月19日        

JK133-2、6000V/290KW高壓電機是我公司硫酸廠轉(zhuǎn)化風(fēng)機的原動機。二OO三年三月,主機因軸瓦損壞停機,同時對電機也進行例行檢修,更換軸承、軸承套及轉(zhuǎn)子抽芯三項。裝配完畢后,空試電機時,后端(軸伸端)軸承溫升較快并超過最高允許值70℃,且還有上升趨勢,振動強烈。電機檢修人員隨即將問題反映到公司機動處。
    首先,我們用簡易測振儀DZ-5測出電機前后端軸承振動值,分別在水平H、垂直V、軸向A三個方向測試,數(shù)值如下表:

電機運轉(zhuǎn)過程中,后端有明顯異常聲響,機械故障特征較為明顯。懷疑是新更換的后端軸承套存在問題。隨后對電機解體,重點檢查了軸承套外徑與端蓋孔的配合尺寸。經(jīng)測量:前端蓋孔尺寸為φ240+0.05,軸承套為φ240-0.05;后端蓋孔尺寸為φ240+0.16,軸承套為φ240-0.08,配合尺寸嚴重超標。后端壓蓋與伸出軸有5道明顯的擦痕,深度達0.34mm且與后壓蓋迷封環(huán)的道數(shù)一致,但僅在軸圓周的三分之一上。而在前端伸出軸與其相反的方向上也有一道約0.1mm深的摩擦痕跡,系軸與前壓蓋摩擦所致。經(jīng)分析,我們認為:這一嚴重摩擦是軸承套與端蓋孔具有較大間隙,軸承套受轉(zhuǎn)子離心力作用,發(fā)生周期性軸向偏斜所致,同時造成軸承溫升快,超過最高允許值。電機轉(zhuǎn)子、風(fēng)扇、平衡盤及配重塊都沒有松動現(xiàn)象。轉(zhuǎn)軸的彎曲狀況,徑向跳動前后均為0.03mm,小于0.1mm的標準。于是決定加工軸承套來配端蓋孔修復(fù)電機,確定前后軸承套外徑尺寸分別為:φ240、φ240。實際加工的尺寸為:φ240+0.07、φ240+0.16。其余裝配尺寸均在標準要求公差范圍內(nèi)。但更換軸承套后,電機振動沒有明顯改善,測量數(shù)值如下表:

除水平振動超標外,軸向振動也明顯異常,但溫升恢復(fù)正常。由于已排除轉(zhuǎn)子徑向定位的問題,軸向振動增大的可能原因有:電機在裝配時軸向定位不足造成電機運行中在電磁力的作用下發(fā)生竄軸現(xiàn)象。該電機在前后端都采用6318日本產(chǎn)軸承。經(jīng)檢測:后軸承外圈與外壓蓋凸緣的間隙為2mm,轉(zhuǎn)子有較大的軸向游隙。根據(jù)實際情況,需將電機前端定位,預(yù)留50%的軸承軸向游隙;電機后端軸承的軸向間隙應(yīng)為:轉(zhuǎn)子熱膨脹的伸長量與50%的軸承游隙的總和。碳鋼的線膨脹系數(shù)為12×10-61/℃,電機實際允許溫升為50℃,轉(zhuǎn)子兩軸承間距為1.2×103mm,轉(zhuǎn)子伸長量為12×10-6×1.2 ×103×50=0.72 mm。軸承游隙為0.30mm。后端軸承預(yù)留總間隙為0.87mm。
    在裝配工藝上,應(yīng)先將前端軸、軸承、軸承套與壓蓋裝配并調(diào)整定位后再裝電機前端蓋。裝好電機后端蓋,從外壓蓋處調(diào)整電機的后端間隙。電機經(jīng)正確裝配調(diào)整后,其軸向、徑向都已得到定位,符合電機裝配技術(shù)要求。測試振動值如下表:

結(jié)果表明:電機的軸向振動有了顯著下降,水平振動仍沒有改善,至此,機械裝配對電機運行的影響已全部排除。
    為進一步了解該電機的運行狀況,查閱了自一九九八年來的電機狀態(tài)監(jiān)測資料,發(fā)現(xiàn)該電機近幾年來水平方向的振動值一直超標,最大為5.4mm/s。同時在檢修過程中注意到:在本次電機處理過程中,無論是高速旋轉(zhuǎn)、還是手動盤車,其總在一個方向停止的記錄多達十幾次,轉(zhuǎn)子不平衡特征非常明顯。用DS101數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)采集分析,其二維全息譜圖如下:

 

                              1X       2X      3X
    二維全息譜圖中一倍頻分量突出,在倍頻和分頻上幾乎沒有突出分量。電機后端一倍頻幾乎為一直線,表明轉(zhuǎn)子動不平衡主要表現(xiàn)在后端,前端不平衡分量非常小,前后轉(zhuǎn)子動不平衡量的相位差在180°左右。于是將電機送外做動平衡校驗。原始不平衡量:前端為47g.mm,相位10°;后端為145g.mm,相位198°。與我們的判斷相一致。轉(zhuǎn)子經(jīng)動平衡后裝配空試,測試最大振動值為1.9mm/s,達到良好運行狀態(tài)。
    小結(jié):對于運行多年的電機,其振動值超標有多種原因,需逐一進行分析判斷并加以排除,此電機為典型的綜合影響因素導(dǎo)致振動值超標,概括來講主要有以下二點:
    1、 原軸承套與端蓋的配合劣化;
    2、 轉(zhuǎn)子動不平衡惡化引起電機運轉(zhuǎn)振動超標。

 

參考文獻:
    [1] 徐灝主編  機械設(shè)計手冊(3) 機械工業(yè)出版社  1991.
    [2] 陳大禧等  大型回轉(zhuǎn)機械診斷現(xiàn)場實用技術(shù).機械工業(yè)出版社,2002.

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